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汽車線束工藝問題案例分析

發(fā)布于:2021-03-16 9:20:13

線束作為汽車的經(jīng)脈在汽車功能中起到不可或缺以及越來越重要的作用;眾所周知,汽車線束行業(yè)是一個勞動密集型工種,很多制造工序都依靠作業(yè)者的手法,這也導(dǎo)致了生產(chǎn)過程中很多問題的發(fā)生, 在這個時候我們需要嚴(yán)格按照客戶圖紙的要求保證線束的質(zhì)量; 今天我匯總了一部分制造工藝問題的案例,給大家作為參考。

1.    搭鐵線制造過程中的注意要點(diǎn)

搭鐵原理不再復(fù)述,線束搭鐵點(diǎn)在汽車中將整車電路串成一個完成的電氣回路,并且保證各種用電器部件的信號完整傳遞。我們來看看下面的案例

A.    搭鐵線由三條帶環(huán)形端子的電線組成,套上白色的力矩保護(hù)后,需要就近搭鐵在車后備箱上面的螺栓上; 在裝車過程中發(fā)現(xiàn)電線緊繃,有被拉斷的風(fēng)險

汽車線束工藝問題案例分析

可以看到上面左邊圖片改善前的情況,電線長短沒有按照合理的順序放置,原因是客戶圖紙上沒有清楚的寫明帶環(huán)形端子電線放置的順序;我們參照了客戶裝配的3D建模圖,然后按照合理的順序調(diào)整了,參見上面右邊圖片; 然后我們在工裝板上也貼了圖示,讓員工可以清楚的看到如何操作。

汽車線束工藝問題案例分析

工裝板圖紙上增加搭鐵線安裝順序: C1-60mm,B2-65mm,A2-105mm, 把短的放在最近的位置,最長的放最遠(yuǎn),問題解決。

B.    搭鐵線 端子壓接朝向要面向操作員,不然會有螺母掉落的風(fēng)險

我們收到了客戶在德國銷售的車型夏朗投訴,說是端子壓接面朝向內(nèi)部可能會導(dǎo)致螺母掉落并伴有電路短路著火的風(fēng)險,在歐洲召回了2萬臺左右, 需要改善為壓接面

朝外,下面是圖片對比;我們也在工裝板上張貼了圖示提醒員工注意.

汽車線束工藝問題案例分析

2.    線束裝配在車身過程中方向匹配的問題

A.    BCMA插頭分支存在繞線

在客戶裝配過程中發(fā)現(xiàn)BCMA插頭出口方向有誤差,裝配起來繞線了。

汽車線束工藝問題案例分析

汽車線束工藝問題案例分析

研究分析模擬實(shí)驗(yàn)后,按照客戶3D裝配模型圖,我們把工裝板上BCMA出口方向從向下改為了向上,改為和另外一個插頭BCMC同向,問題解決.

B.    左后門三角窗下,喇叭分支線束存在繞線

汽車線束工藝問題案例分析

經(jīng)過調(diào)查,工裝板這段分支方向存在問題,需要改善,見下圖,左邊是改善后的方向

汽車線束工藝問題案例分析

3.    E-BOX保險絲盒端子在裝車時經(jīng)常無故脫落,這會導(dǎo)致功能失效

不良照片如下圖,在E-Box 上裝配保險絲盒繼電器,在裝配綠圈中繼電器的時候,下面對應(yīng)一個孔位中的帶端子的電線有被擠出來的風(fēng)險,嚴(yán)重的完全脫落出來,引起功能失效. 大家可以看到下圖紅圈中的黑色電線端子已經(jīng)脫落出來了,外力稍微動一下或者觸碰下就會脫落出來。

汽車線束工藝問題案例分析

對于這個問題進(jìn)行了分析,整個過程互相接觸的只有三種物料,端子+繼電器+保險絲盒,我們先看看端子盒繼電器的配合情況,如下圖,繼電器金屬片能順利插入母端子

中間,注意,這只是簡單模擬,沒有帶上保險絲盒,實(shí)際情況比這個復(fù)雜。    注:本文參加" OFweek2018中國高科技產(chǎn)業(yè)大會"

汽車線束工藝問題案例分析

為了清楚真實(shí)的看問題,我們剖開了E-BOX這一端,看看里面的金屬和塑料件到底是怎么的互相鎖住的

下圖紅圈中是需要剖開的部位,右下圖是剖開后

汽車線束工藝問題案例分析

讓我們仔細(xì)看看剖開后的里面的構(gòu)造,如左下圖紅色圈中,有明顯的’’臺階’’構(gòu)造,是為了讓端子的側(cè)翼鎖止片可以夠掛住,完成鎖住這個動作

汽車線束工藝問題案例分析

看來問題的關(guān)鍵點(diǎn)是如何讓端子側(cè)翼鎖片能緊密牢靠的固定在’’臺階’’構(gòu)造上, 這樣就衍生了三個辦法, 第一是增大端子側(cè)翼的寬度,使其能盡可能的勾住E-Box內(nèi)的鎖止構(gòu)造;第二是把’’臺階’’加寬; 第三是兩者同時都改善;

讓我們看看第一種方案的可行性,端子圖紙要求側(cè)翼寬度是4.7+/-0.3mm, 

汽車線束工藝問題案例分析

我們有缺陷的產(chǎn)品經(jīng)過測量大部分都沒有達(dá)到這個標(biāo)準(zhǔn),比如4.31~4.35mm

汽車線束工藝問題案例分析

經(jīng)過和端子供應(yīng)商溝通,我們要求把寬度增大到5.1+/-0.2mm,效果暫時還不錯

汽車線束工藝問題案例分析

第二種方案需要更改E-Box內(nèi)部構(gòu)造,涉及注塑成型模具,如果要改,需要很大的花費(fèi),加上因?yàn)楫?dāng)前公差是符合圖紙要求,供應(yīng)商沒能談妥,不過我個人認(rèn)為,如果能

在端子改善的基礎(chǔ)上再優(yōu)化E-Box 內(nèi)部塑料結(jié)構(gòu),兩者都同時改進(jìn),效果應(yīng)該會好很多。

這里額外多提一點(diǎn),當(dāng)問題發(fā)生后,正式方案需要時間去推進(jìn),我們當(dāng)時想了一個臨時辦法,原始但有效,在E-BOX插保險絲盒繼電器工位之后,增加一個員工專門來檢查,需要用手拉扯拔動每一條已經(jīng)插入的帶端子的電線,100%全檢,發(fā)現(xiàn)脫落的立即返工,雖然費(fèi)時費(fèi)力但能保證沒有不良品流到客戶端.

汽車線束工藝問題案例分析

小結(jié)一下,以上是工作中遇到的部分問題案例分析,大家如果有不同或更好的意見都可以發(fā)表出來一起討論,共同進(jìn)步!



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